擠壓車(chē)間5#機(jī)、6#機(jī)自2006年建成投產(chǎn)以來(lái),鋁棒加熱爐一直使用短棒爐生產(chǎn),由于短棒爐的設(shè)計(jì)缺陷,能量不能回收循環(huán)使用,導(dǎo)致部分熱量流失,耗能量高,經(jīng)多年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)天然氣耗用量在40~45立方,為保護(hù)企業(yè)周邊環(huán)境,積極響應(yīng)國(guó)家節(jié)能、減排,實(shí)施清潔生產(chǎn)的目的,2015年初管理層要求設(shè)備部、擠壓車(chē)間對(duì)5#機(jī)、6#機(jī)進(jìn)行節(jié)能改造,并提出改造后天然氣用量在30立方的目標(biāo)。
公司設(shè)備部、擠壓車(chē)間通過(guò)走訪(fǎng)考察同行業(yè)先進(jìn)生產(chǎn)線(xiàn)經(jīng)驗(yàn),并與鋁棒爐制造制廠技術(shù)人員多次研究,制訂出設(shè)計(jì)方案,該項(xiàng)目共投入80多萬(wàn)元資金,將原短棒爐拆除,更換全新的熱剪長(zhǎng)棒爐,該鋁棒爐采用全封閉式加溫,采用先進(jìn)余熱利用循環(huán)系統(tǒng),真正做到節(jié)能減排。經(jīng)鋁棒爐制造廠技術(shù)人員及設(shè)備部共同努力,在12月初完成改造工作,經(jīng)調(diào)試后投入生產(chǎn)。經(jīng)一個(gè)月的試運(yùn)行,經(jīng)對(duì)鋁棒爐耗能數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì),經(jīng)測(cè)算,實(shí)際平均每生產(chǎn)一噸鋁型材耗用天然氣為28立方,比改造前節(jié)省天氣用量達(dá)30%,生產(chǎn)車(chē)間環(huán)境干凈,達(dá)到預(yù)期設(shè)定能量耗用目標(biāo)。
(佛山市建材行業(yè)協(xié)會(huì)通訊員提供)
